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鸡西矿业公司城山矿选煤厂通过立异革新实现了降成增效、生产顺畅,为企业生长打牢了坚实基础。
在洗煤生产中,隔膜压滤机担负着浮选精煤脱水的要害任务,是包管生产流程顺畅的重要设备。然而,随着设备恒久运行,配套拉板小车需每天进行16小时的高频往复作业,轨道磨损问题日益凸显。同时由于这些设备已投入使用十余年,原厂配备的铝合金轨道不但面临采购困难、加工周期长的困境,更因材质自己保存耐磨性差、易变形开裂等短板,导致轨道故障频发。频繁的故障不但加大了检修事情强度,还使得维修本钱居高不下,成为制约生产的“拦路虎”。
为彻底解决这一难题,该厂技术人员深入现场调研,精准剖析轨道故障泉源。他们发明原厂轻型铝合金轨道虽轻便但强度缺乏,焊接性能差且本钱高,难以适应高强度作业情况。基于此,他们提出“以钢代铝”的革新思路,选用强度高、耐磨性好且价格低廉的4#角钢和普通钢板,凭据原有轨道外形尺寸进行精准焊接加工。革新后的轨道单侧长12米,两侧合计24米,既包管了与原有设备的适配性,又显著提升了轨道的耐攻击性和使用寿命。
此次小改小革效果立竿见影。从经济效益看,原厂6台设备的铝合金轨道采购本钱需18万元,而通过本厂加工自制,总本钱仅0.3万元,直接节省质料用度17.7万元。从生产效能看,革新后的轨道故障率大幅降低,减少了设备停机检修时间,减轻了职工的检修劳动强度,确保了压滤机系统连续稳定运行,为洗煤生产的顺畅开展提供了坚实包管。
该厂的这一立异实践,生动诠释了小革新带来大效益的事情思路。通过聚焦实际问题、立足现场条件、优化资源利用,不但破解了设备运行难题,更积累了降成增效的名贵经验。